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    提高Φ4.2×14.5m水泥磨運(yùn)行指標(biāo)的幾項技措

    朱永禮 · 2015-03-03 16:37

      摘要:安徽海螺集團(tuán)水泥股份公司2臺Φ4.2m×14.5m水泥磨于2010年9月投產(chǎn),生產(chǎn)初期,磨機(jī)工況不穩(wěn)定,技經(jīng)指標(biāo)不理想。經(jīng)分析各方面的影響因素,采取了一系列針對性措施,磨機(jī)工況、技經(jīng)指標(biāo)有了明顯改善和提高。

      0 前 言

      筆者公司2臺Φ4.2m×14.5m水泥磨于2010年9月投產(chǎn),生產(chǎn)初期,磨機(jī)工況不穩(wěn)定,技經(jīng)指標(biāo)不理想。為提高磨機(jī)運(yùn)行質(zhì)量,增強(qiáng)企業(yè)競爭力,經(jīng)認(rèn)真梳理各方面影響因素,結(jié)合實際情況,擬定調(diào)整措施,并實施了系列小改革,使磨機(jī)工況、技經(jīng)指標(biāo)有了明顯改善和提高。其中水泥生產(chǎn)工序電耗由39.2kWh/t下降到37.5kWh/t,綜合臺產(chǎn)由115t/h提高到138t/h,出磨水泥比表面積合格率由75.8%上升到99.8%?,F(xiàn)就這2臺Φ4.2m×14.5m水泥磨機(jī)在運(yùn)行管理方面的成功經(jīng)驗和系統(tǒng)技改方面的具體措施進(jìn)行總結(jié)介紹,以與同行交流。

      1 影響磨機(jī)產(chǎn)、質(zhì)量的原因分析及調(diào)整措施

      1.1 熟料易磨性的影響及其調(diào)整

      水泥熟料的物理性質(zhì)及成分波動對粉磨效果有很大影響。高溫熟料、過多粉狀熟料會造成磨機(jī)臺產(chǎn)下降,同時熟料的4種主要礦物C3S,C2S,C3A,C4AF易磨性相差很大。在相同粉磨時間內(nèi),4種礦物的易磨性排列分別是C3S>C3A>C4AF>C2S。即C3S是熟料礦物中最易磨的礦物,隨著粉磨時間的延長,其比表面積近似呈直線增加,C3A的情況與之相類似,C2S則最難粉磨。因此當(dāng)熟料中C2S成分含量增大時,磨機(jī)臺產(chǎn)下降。為減少高溫料、粉狀料入磨,首先要保持熟料庫具有適當(dāng)料位,以保證熟料有一定的冷卻時間,并有利于下料的均勻穩(wěn)定;其次,往熟料磨頭倉送料時,盡量使用熟料庫邊緣熟料,即同一個庫只開啟邊緣兩條皮帶,同一條皮帶開啟前后的下料口,盡量避免使用熟料庫中間的高溫、粉狀物料。此外,若發(fā)現(xiàn)熟料礦物組成不合理時,應(yīng)通過適當(dāng)調(diào)整生料配比來改變熟料中的4種礦物質(zhì)含量,達(dá)到改善熟料易磨性的效果。

      1.2  混合材存放及搭配情況的影響及其調(diào)整

      筆者公司使用混合材品種有:礦山自產(chǎn)石灰石、煤渣、水渣、爐渣、粒狀火山灰。使用過程中存在以下問題:一是石灰石粒度大,平均在60mm左右,且其硅含量較高,硬度大,易碎性差,導(dǎo)致耐磨件磨損快。二是部分混合材活性差,為確保水泥強(qiáng)度,其細(xì)度控制要求高,因而影響水泥磨臺產(chǎn);三是水渣雖活性較好但易磨性差,一旦使用必須大幅度降低臺產(chǎn)才能保證比表面積合格。四是煤渣、水渣、脫硫石膏進(jìn)廠水分大,且大部分物料露天堆放儲存,加上公司所在區(qū)域雨季長,因此入磨物料水分更大(見表1),從而導(dǎo)致頻繁飽磨甚至糊篦縫,影響磨機(jī)產(chǎn)能。為降低入磨物料水分,采取了以下措施。

      (1)堅持石灰石入磨前再次破碎,將入磨石灰石粒度控制在30mm以下,由此提高磨機(jī)產(chǎn)量,降低球耗與電耗。

      (2)調(diào)整水泥中混合材的品種和摻入比例。①采購活性好的粉煤灰替代活性較差的火山灰。生產(chǎn)實踐證明,PC32.5摻入13%的粉煤灰時,其強(qiáng)度高于原摻入火山灰時的,若保持原水泥強(qiáng)度的情況下,則可增加混合材摻量;且粉煤灰的粒狀小、易磨性好,因而降低了入磨物料粒度,大大改善了入磨物料的易磨性。②適當(dāng)減少易磨性差但活性較好的水渣摻入比例,同時適當(dāng)增加易磨性較好但活性一般的爐渣摻入量。

      (3)重新規(guī)劃堆場物料。一是減少石膏的儲量,騰出貯存空間,將易吸水的煤渣、爐渣、粉狀火山灰存放在堆棚內(nèi);二是將水分大的煤渣與爐渣混合堆放,攪拌均勻后進(jìn)磨頭倉;三是石灰石采用每天從礦山運(yùn)輸?shù)姆绞剑瑴p少露天堆放的存量。通過采取這些措施,使入磨物料水分明顯下降。

      1.3 鋼球裝載量和鋼球級配的影響及調(diào)整

      由于入磨物料易磨性差造成耐磨件和研磨體磨損較大,磨耗高且鋼球補(bǔ)加不到位,磨內(nèi)鋼球裝載量逐漸減少,導(dǎo)致兩磨投產(chǎn)后一直在缺球狀態(tài)下運(yùn)行(見表2調(diào)整前數(shù)據(jù)