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    鋼渣粉磨磨機(jī)的磨內(nèi)改造

    2008-03-14 00:00

      1 前言

      磨細(xì)鋼渣粉是一種經(jīng)過(guò)對(duì)冶金鋼渣進(jìn)行渣鋼分離后,對(duì)尾渣產(chǎn)品進(jìn)行再次的細(xì)磨深加工,獲得比表面積大于400m2/kg的高細(xì)度粉末。試驗(yàn)證明:磨細(xì)鋼渣粉是一種性能優(yōu)越的高活性水泥和混凝土摻合料。多種應(yīng)用實(shí)踐表明:分別摻入15~45%的磨細(xì)鋼渣粉,可制成C20~C60混凝土,而且它的后期強(qiáng)度明顯高于普通混凝土,并能大幅度降低混凝土中膠凝材料的水化熱,適宜制備大體積混凝土,且坍落度損失小,有利于制備成泵送混凝土,在規(guī)定范圍內(nèi),可摻入水泥熟料中制成42.5或52.5等級(jí)的普通硅酸鹽水泥。所以,磨細(xì)鋼渣粉的生產(chǎn)加工和工藝研究成為今后鋼渣粉高值利用和深加工技術(shù)的發(fā)展方向。

      磨細(xì)鋼渣粉加工的關(guān)鍵技術(shù)是對(duì)尾渣進(jìn)行再次渣鋼分離和分級(jí)研磨,使其細(xì)度達(dá)到規(guī)定要求。如果采用傳統(tǒng)工藝上的球磨機(jī)進(jìn)行磨細(xì)加工,產(chǎn)量低、能耗大、磨機(jī)磨損快,而且細(xì)度達(dá)不到要求。因此,對(duì)磨機(jī)和加工工藝進(jìn)行技術(shù)改進(jìn)很有必要。本文對(duì)磨機(jī)和加工工藝進(jìn)行技術(shù)改造并使用最先進(jìn)的磨內(nèi)篩分技術(shù)對(duì)Φ2.2m×7m磨機(jī)進(jìn)行了改造,又增加選粉機(jī)和除鐵器,完善了加工工藝,加工出磨細(xì)鋼渣粉平均比表面積450m2/kg,無(wú)鐵屑,成功的使尾渣達(dá)到了100%高值利用。

      2 工藝概況

      2.1 改造前工藝狀況

      首先將含鐵率≤1%的尾渣(0~5mm)烘干,當(dāng)水分≤2%以后便可送入球磨機(jī)。粉磨系統(tǒng)為開(kāi)路系統(tǒng);磨機(jī)為Φ2.2m×7m,一倉(cāng)為2.5m,二倉(cāng)為4m;襯板形式:一倉(cāng)為階梯襯板,二倉(cāng)為波紋襯板;隔倉(cāng)板形式為單層隔倉(cāng)板,篦縫為環(huán)形;研磨體為鋼球:一倉(cāng)規(guī)格是Φ40~90mm,二倉(cāng)規(guī)格是Φ10~14mm。

      2.2 生產(chǎn)中存在的問(wèn)題

      由于隔倉(cāng)板為單層,篦縫較寬(為14mm),且是環(huán)形,在生產(chǎn)過(guò)程中經(jīng)常發(fā)生研磨體竄倉(cāng)現(xiàn)象,并易造成隔倉(cāng)板的堵塞,影響磨內(nèi)通風(fēng)及磨機(jī)產(chǎn)量,造成需要經(jīng)常進(jìn)行清倉(cāng)處理,設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)率不能得到保證,二倉(cāng)“吃料”困難。磨細(xì)鋼渣粉比表面積350m2/kg,但質(zhì)量不穩(wěn)定,又由于粉磨系統(tǒng)為開(kāi)路系統(tǒng),成品中還含有鐵屑。

      3 磨內(nèi)技術(shù)改造過(guò)程

      3.1 各倉(cāng)長(zhǎng)度的合理確定

      調(diào)整后各倉(cāng)長(zhǎng)度分別為一倉(cāng)為2m,二倉(cāng)為4.5m,由于二倉(cāng)長(zhǎng)度的增加,提高了對(duì)物料的研磨作用,有利于提高產(chǎn)品的比表面積。

      3.2 磨內(nèi)隔倉(cāng)板改造。 

      采用了磨內(nèi)篩分技術(shù)。采用帶組合篩分裝置的隔倉(cāng)板,由原來(lái)的單層隔倉(cāng)板改成雙層隔倉(cāng)板,兩層隔倉(cāng)板之間又增加了篩分板,使得磨內(nèi)篩分更加高效??s小了篦縫寬度,由原來(lái)的14mm減小到最小寬度為2mm,杜絕或很大程度減少了研磨體竄倉(cāng)及隔倉(cāng)板堵塞現(xiàn)象的發(fā)生。增加了通過(guò)面積,減輕了二倉(cāng)的工作壓力,有利于提高產(chǎn)品的比表面積和產(chǎn)量。

      3.3 安裝活化襯板。

      二倉(cāng)安裝活化襯板,采用單螺旋形式,活化襯板的安裝可大大改善“滯留區(qū)”現(xiàn)象對(duì)粉磨效率的影響(筒體襯板表面的鋼段層因磨機(jī)筒體不能有效帶動(dòng)而使運(yùn)動(dòng)程度減弱),加強(qiáng)各段層的運(yùn)動(dòng),可提高粉磨效率。

      3.4 磨內(nèi)研磨體級(jí)配及調(diào)整。

      3.5改造后的工藝流程

      以前的設(shè)備只有球磨機(jī),沒(méi)有選粉機(jī)和除鐵器,造成產(chǎn)品質(zhì)量不穩(wěn)定,而且含有鐵屑。在對(duì)球磨機(jī)改造后,又通過(guò)對(duì)工藝改進(jìn),系統(tǒng)采用閉路系統(tǒng),增加了Φ1.8米旋風(fēng)式選粉機(jī)和永磁輥除鐵器(30m3/h)。尾渣進(jìn)入球磨機(jī)粉磨,微粉再經(jīng)過(guò)選粉機(jī)將比表面積大于或等于450m2/kg粉末選出,小于的經(jīng)過(guò)除鐵器將微粉中鐵屑除去再返回球磨機(jī)。具體工藝流程見(jiàn)下圖:

      4 結(jié)論

      磨細(xì)鋼渣粉磨機(jī)經(jīng)過(guò)該技術(shù)改造后,產(chǎn)量由原來(lái)的5.5 t/h提高到8t/h,平均比表面積達(dá)由原來(lái)的400m2/kg以上提高到450m2/kg以上,產(chǎn)品質(zhì)量更加穩(wěn)定,也沒(méi)有鐵屑,用戶很滿意。成功解決將直徑5mm的尾渣一次加工成比表面積450m2/kg微粉的大難題,可實(shí)現(xiàn)鋼渣100%的高值利用。

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