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    新廣水泥6000t/d生產(chǎn)線調(diào)試總結(jié)

    2007-01-09 00:00
    筆者有幸參與了該生產(chǎn)線的調(diào)試工作,現(xiàn)將工廠概況及生產(chǎn)調(diào)試過程中發(fā)現(xiàn)問題作一總結(jié),供同行參考。
     
    一、工廠概況
    為解決廣州市荔灣區(qū)西村一帶水泥廠粉塵擾民問題,舊廣水決定遷址華都區(qū),并于2003年4月2日,新廣州水泥廠各投資方在新址舉行了遷建工程奠基典禮。新廣州水泥廠位于花都區(qū)馬溪工業(yè)園內(nèi),由德國(guó)海德堡水泥集團(tuán)、廣州越秀集團(tuán)、廣州水泥股份有限公司共同投資,中材建設(shè)有限公司總承包。工程范圍包括新建一條日產(chǎn)6000噸熟料、年產(chǎn)230萬(wàn)噸高標(biāo)號(hào)水泥的生產(chǎn)線及附屬設(shè)施(包括礦山破碎及長(zhǎng)皮帶輸送)。
     
    主機(jī)設(shè)備一覽表:

     

     

    設(shè)備名稱
    型號(hào)
    主要參數(shù)/能力
    破碎機(jī)
    單段雙轉(zhuǎn)子,LPC1020D22
    破碎粘土和石灰石的混合料1200t/h(dry)
    堆取料機(jī)
    堆:STKR27/1400
    ?。築RIDGE SCRAPE
    引進(jìn)德國(guó)BEDESCHI
    :1400t/h
    取:520t/h(dry)
    原料立磨
    LM60.4
    引進(jìn)德國(guó)LOESCHE GMBH
    520t/h(dry)
    主電機(jī)功率:5000Kw
    煤立磨
    LM 35.3
    引進(jìn)德國(guó)DLOESCHE GMBH
    45t/h(dry)
    大布袋
    2×6 DPL 28×12/5.9
    引進(jìn)REDECAM GROUP
    處理風(fēng)量:1400000m3/h
    過濾風(fēng)速:0.93m/s
    出口氣體含塵濃度:10mg/Nm3
    預(yù)熱器
    WTPRLNZ7950/5 Pc
    引進(jìn)德國(guó)KHD
    雙系列5級(jí)
    分解爐:45m Ф5385, 2x15m Ф3735
    回轉(zhuǎn)窯
    Ф5.2х70m
    引進(jìn)德國(guó)KHD
    能力:6000t/d
    斜度:3.5%
    轉(zhuǎn)速范圍:0.60~3.55r/min
    2檔支撐
    冷卻機(jī)
    HE9-1445R/1445R
    引進(jìn)德國(guó)CP
    總冷卻面積:133.5m2
    冷卻機(jī)效率:74 %
     
    原料磨、煤磨均采用立磨系統(tǒng),立式輥磨集破碎、粉磨、烘干、選粉等工序于一體,流程簡(jiǎn)單,便于布置。與同規(guī)模的管磨系統(tǒng)比較,其優(yōu)越性在于系統(tǒng)簡(jiǎn)單,電耗低,設(shè)備重量輕,占地少,系統(tǒng)投資低,噪音小,烘干能力強(qiáng),整個(gè)系統(tǒng)漏天布置,省去了廠房,降低了投資。
    篦冷機(jī)破碎機(jī)采用先進(jìn)的輥式破,出篦冷機(jī)的熟料粒度在5~10mm;出篦冷機(jī)的廢氣經(jīng)過接力風(fēng)機(jī)、熱交換器后,匯入窯尾的大布袋收塵器,降低了設(shè)備投資,減少了排塵點(diǎn),同時(shí)采用高效率的布袋收塵器,粉塵排放濃度僅為17.25mg/Nm3左右,達(dá)到了歐洲先進(jìn)水平。
     
    二、各系統(tǒng)調(diào)試與測(cè)試
     
    將各系統(tǒng)調(diào)試的操作參數(shù)、調(diào)試中出現(xiàn)的問題及解決方法做一簡(jiǎn)單介紹,以饗讀者。
    1.       原料磨系統(tǒng)的調(diào)試
     
    a.原料磨主要操作控制參數(shù)
    喂料量
    480~560t/h
    為使設(shè)備不超負(fù)荷運(yùn)轉(zhuǎn),喂料量控制在540~550 t/h
    磨輥壓力
    90~115bar
     
    主電機(jī)電流
    280~320A
     
    選粉機(jī)轉(zhuǎn)速
    1380~1450rpm
    基本控制在1400rpm左右
    磨機(jī)進(jìn)口壓力
    -7~-9 mbar
    可以通過循環(huán)風(fēng)機(jī)入磨風(fēng)管上閥門開度的PID自動(dòng)調(diào)節(jié)來(lái)實(shí)現(xiàn),入磨負(fù)壓在-8mbar左右
    磨內(nèi)壓差
    95~103mbar
     
    磨機(jī)進(jìn)口溫度
    220℃左右
     
    磨機(jī)出口溫度
    90~105℃
     
    磨機(jī)振動(dòng)
    8~12mm/s
     
     
    對(duì)立磨的操作,我們本著穩(wěn)定料層厚度、穩(wěn)定磨機(jī)振動(dòng)、穩(wěn)定磨內(nèi)壓差、穩(wěn)定產(chǎn)品細(xì)度的四穩(wěn)原則,通過調(diào)整喂料量、調(diào)整風(fēng)量、調(diào)整選粉機(jī)轉(zhuǎn)速來(lái)實(shí)現(xiàn)高質(zhì)、高產(chǎn)。
     
    b.出現(xiàn)的問題及解決措施
    臺(tái)時(shí)產(chǎn)量這樣高的單臺(tái)磨機(jī)在國(guó)內(nèi)尚屬第一,在調(diào)試中也遇到了不少問題,列舉如下:
    故障點(diǎn)
    原因
    解決措施
    磨輥軸承
    由于廠家設(shè)計(jì)選型原因,磨輥軸承在運(yùn)轉(zhuǎn)不到2個(gè)月的時(shí)間里,均存在不同程度的磨損,影響了生產(chǎn)
    廠家重新對(duì)磨輥軸承進(jìn)行選型,更換初始磨輥軸承
    液壓系統(tǒng)
    運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí)間不長(zhǎng),檢查液壓缸內(nèi)出現(xiàn)劃痕
    廠家更換液壓缸
    取料機(jī)
    由于石灰石和粘土的混合料休止角受水分的影響,取料機(jī)取料能力受限,導(dǎo)致混合料倉(cāng)空,致使磨機(jī)開不起。
    在溫度32℃,物料休止角受水分的影響如下(附圖片):
    水分1.48%  混合料休止角37.4°
    水分2.16%  混合料休止角40.9°
    水分3.95%  混合料休止角82.2°
    1.在混合料質(zhì)量合格的情況下,降低粘土的摻加量,減少礦山破碎時(shí)的噴水量;
    2.對(duì)料耙液壓系統(tǒng)進(jìn)行改造:更換電機(jī),提高電機(jī)功率,使料耙運(yùn)行速度由現(xiàn)場(chǎng)實(shí)測(cè)的0.07m/s提高到0.146m/s;增加料耙機(jī)構(gòu)液壓系統(tǒng)的冷卻裝置,避免油站長(zhǎng)期連續(xù)工作時(shí),油溫溫升過快,造成油站發(fā)熱,影響取料機(jī)正常工作
    成品細(xì)度
    在選粉機(jī)轉(zhuǎn)速最高的情況下,降低拉風(fēng),細(xì)度還是跑粗
    磨內(nèi)風(fēng)速高引起選粉機(jī)導(dǎo)風(fēng)葉片角度變化,致使磨內(nèi)系統(tǒng)紊亂,整個(gè)系統(tǒng)工況不穩(wěn)。適當(dāng)調(diào)節(jié)喂料量、風(fēng)量和選粉機(jī)轉(zhuǎn)速,使三者能夠相匹配。
    測(cè)試現(xiàn)場(chǎng)休止角照片如下:
           
    1 含水量為2.16%的休止角照片          2含水量為3.95%的休止角照片
     
    C.達(dá)標(biāo)達(dá)產(chǎn)
    功夫不負(fù)有心人,經(jīng)過CBMI工程技術(shù)人員的不懈努力及廠家的配合,取料機(jī)和原料磨均已圓滿達(dá)到合同目標(biāo)。
    子項(xiàng)
    合同目標(biāo)
    實(shí)際指標(biāo)
    取料機(jī)
    取料機(jī)能力:干基520t/h,
    取料機(jī)能力:干基559.21t/h
    原料磨系統(tǒng)
    能力:干基520t/h
    電耗:19kwh/t
    出磨生料細(xì)度:R80um≤13.34%
    出磨生料水分:≤0.5%
    能力:干基527.50t/h
    電耗:19.57kwh/t, 符合合同要求
    出磨生料細(xì)度:R80um≤13.31%
    出磨生料水分:≤0.1%
     
     
    在生產(chǎn)中,我們發(fā)現(xiàn):相同的研磨壓力下,磨機(jī)的電耗隨磨機(jī)出口溫度的變化而明顯變化。當(dāng)磨機(jī)出口溫度在96~105℃時(shí),磨機(jī)主電機(jī)功率穩(wěn)定在4400~4800kw之間,不會(huì)出現(xiàn)5000kw的高報(bào)值,電耗較低,但是磨機(jī)吐渣明顯加大,吐渣在150~200t/h,循環(huán)斗提機(jī)的電流在45A左右,有時(shí)還會(huì)出現(xiàn)循環(huán)斗提機(jī)被堵的現(xiàn)象;當(dāng)磨機(jī)出口溫度在88~95℃時(shí),磨機(jī)主電機(jī)功率穩(wěn)定在4900~5000kw之間,時(shí)時(shí)出現(xiàn)5000kw的高報(bào)值,電耗明顯增加,但是磨機(jī)吐渣很小,基本在8~50t/h,循環(huán)斗提機(jī)的電流在30A以下。
    從性能測(cè)試的最終結(jié)果我們可以看出:采用立磨系統(tǒng),電耗遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于管磨系統(tǒng),真正實(shí)現(xiàn)水泥生產(chǎn)企業(yè)追求的“優(yōu)質(zhì)、高產(chǎn)、低消耗”,實(shí)現(xiàn)水泥行業(yè)節(jié)能、節(jié)地,真正實(shí)現(xiàn)了國(guó)家對(duì)建材行業(yè)的要求,建設(shè)節(jié)約型社會(huì)。
     
     
    2.      煤磨系統(tǒng)的調(diào)試
    a.煤磨主要操作控制參數(shù)
    參數(shù)
    煙煤
    無(wú)煙煤
    備注
    磨機(jī)產(chǎn)量(t/h)
    46~50
    39~57
    堆焊初期,磨無(wú)煙煤能夠達(dá)到60t/h
    磨輥壓力(bar)
    60左右
    55~70
     
    主電機(jī)功率(kw)
    600左右
    700~830
     
    選粉機(jī)轉(zhuǎn)速(rpm)
    510~520
    460~500
     
    磨機(jī)入口壓力(mbar)
    -5左右
    -5~-1
    外排比較多,磨機(jī)進(jìn)口負(fù)壓比較小
    磨機(jī)入口溫度(℃)
    190~210
    230~250
    磨無(wú)煙煤時(shí),萊歇專家要求控制在此范圍
    磨內(nèi)壓差(mbar)
    63~68
    76~90
     
    磨機(jī)出口溫度(℃)
    80~90
    85~93
    可以通過磨內(nèi)噴水PID自動(dòng)調(diào)節(jié)來(lái)實(shí)現(xiàn)
    磨機(jī)振動(dòng)(mm/s)
    4~7
    8~10
     
     
     
    b.煤磨目前存在最大的問題:對(duì)煙煤適應(yīng),對(duì)無(wú)煙煤不太適應(yīng)。
    初次磨制無(wú)煙煤時(shí),磨機(jī)功率明顯下降,磨內(nèi)壓差顯著上升,磨振比較小,開磨沒有多長(zhǎng)時(shí)間就要停磨,將磨內(nèi)物料甩空,即使降低選粉機(jī)轉(zhuǎn)速,加大拉風(fēng),但無(wú)煙煤產(chǎn)量依然很低。給人的感覺就是磨輥根本沒有觸到磨盤上的無(wú)煙煤,無(wú)煙煤便被摔掉,可能無(wú)煙煤較煙煤滑,輥煤之間摩擦力小的緣故。
    針對(duì)這一難題,萊歇專家提出:加高擋料環(huán)。但加高擋料環(huán)之后,磨制煙煤的效果也比較差,加高部分被迫割掉。最后按照萊歇專家要求用高鉻焊條對(duì)磨盤進(jìn)行堆焊8mm。
    堆焊初期磨制無(wú)煙煤或煙煤和無(wú)煙煤的混合煤時(shí),磨機(jī)功率明顯上升,磨內(nèi)壓差高達(dá)90mbar,磨機(jī)振動(dòng)大,基本在8~10mm/s。磨機(jī)產(chǎn)量比磨煙煤時(shí)產(chǎn)量還高,基本55~60t/h,細(xì)度R80um≤2%。但好景不長(zhǎng),持續(xù)一個(gè)星期左右,磨況還是會(huì)惡化,表現(xiàn)出明顯的不適應(yīng)。
    目前,煤磨磨煙煤無(wú)任何異議,產(chǎn)量、質(zhì)量均合格。對(duì)于無(wú)煙煤,CBMI、GCPN、LOESCHE三方也已達(dá)成共識(shí):對(duì)磨盤進(jìn)行徹底改造?,F(xiàn)在GCPN磨煙煤,保證大窯7000t/d的產(chǎn)量,以應(yīng)對(duì)10月到次年5月的黃金銷售時(shí)節(jié)。
     
     
    3.      燒成系統(tǒng)的調(diào)試
    a.燒成系統(tǒng)主要操作控制參數(shù)
    l         窯尾煙室溫度:基本在950~1050℃,尾溫過高,容易引起窯尾煙室及上升管結(jié)皮。
    l         分解爐溫度:此溫度表征爐內(nèi)燃燒及分解情況,一般控制在855~865℃。通過窯尾喂煤量的PID自動(dòng)調(diào)節(jié)來(lái)實(shí)現(xiàn)。出爐氣溫過高,引起爐后系統(tǒng)物料過熱結(jié)皮的幾率大。
    l         C1旋風(fēng)筒出口氣體溫度:一般在320~350℃,減料煅燒時(shí)溫度會(huì)超過350℃。
    l         窯尾煙室及預(yù)熱器出口氣體成分:煙室O2含量控制在2~4%,C1旋風(fēng)筒出口O2含量在1.5~2.5%。
    l         預(yù)熱器系統(tǒng)的負(fù)壓:預(yù)熱器各部位的負(fù)壓,表明了各部位的阻力。一般情況下,當(dāng)錐體負(fù)壓增大時(shí),表明旋風(fēng)筒錐體堵料,要通知現(xiàn)場(chǎng)及時(shí)檢查。
    l         窯頭及窯尾負(fù)壓:窯尾及窯頭負(fù)壓反映二次風(fēng)入窯及窯內(nèi)流體阻力的大小。正常生產(chǎn)時(shí),窯頭負(fù)壓在-0.8~-0.6,通過接力風(fēng)機(jī)進(jìn)口閥門開度的PID調(diào)節(jié)來(lái)實(shí)現(xiàn)。
    l         窯速、生料喂料量及喂煤量:
    單列喂料量(t/h)
    窯速(rpm)
    頭煤(t/h)
    尾煤(t/h)
    200
    3.0~3.2
    12~13
    15~18
     
    高溫風(fēng)機(jī)轉(zhuǎn)速基本上控制在80%。
    l         三次風(fēng)溫、二次風(fēng)溫:二次風(fēng)溫控制在1000~1200℃,三次風(fēng)溫控制在800~1000℃。三次風(fēng)溫高,物料粘性大,易造成沉降室堵料。當(dāng)然沉降室堵料跟配料也有一定關(guān)系。
    l         篦冷機(jī)的篦床壓力及篦速:一段篦床壓力在40mbar,篦速8.5~9.0s/min; 二段篦床壓力在40~50mbar,篦速17.5~18 s/min。
    l         入窯分解率基本在90~96%。
    以上均為滿負(fù)荷時(shí)燒成系統(tǒng)操作參數(shù)。目前窯系統(tǒng)單列的喂料量已經(jīng)達(dá)到了225t/h,熟料產(chǎn)量超過7000t/d。
     
    b.達(dá)標(biāo)達(dá)產(chǎn)
    子項(xiàng)
    合同目標(biāo)
    實(shí)際指標(biāo)
    燒成系統(tǒng)
    能力:≥6000t/d
    電耗:24.01kWh/t
    熱耗:≤ 737 Kcal/kg 
    f-CaO:≤1.0%   占85%
           ≤1.5%   占15%
    出冷卻機(jī)熟料溫度:≤ 60℃
     
    能力:6683.36t/d
    電耗:26.19kWh/t
    熱耗:687.51 Kcal/kg
    f-CaO:≤1.0% 占  98.6%
           ≤1.5% 占  1.4%
    出冷卻機(jī)熟料溫度:42.15℃
    (測(cè)量時(shí)的環(huán)境溫度在23~28℃)
    熟料的三天強(qiáng)度為32.07MPa,28天強(qiáng)度為62.1 MPa,均以達(dá)到GCPN的內(nèi)控質(zhì)量指標(biāo)。
     
    C.環(huán)保方面
    在最近一次的廣州市環(huán)保質(zhì)檢部門檢測(cè)中,該燒成系統(tǒng)的NOx、Sox排放均達(dá)到水泥行業(yè)國(guó)家特級(jí)排放標(biāo)準(zhǔn),粉塵排放濃度僅有17.25mg/Nm3,年排放量遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于控制指標(biāo)。粉塵、噪聲等各項(xiàng)檢測(cè)指標(biāo)均已達(dá)到國(guó)家要求。
    窯尾煙氣監(jiān)測(cè)結(jié)果
    監(jiān)測(cè)
    項(xiàng)目
    監(jiān)測(cè)
    頻次
    廢氣量
    (m3/h)
    實(shí)測(cè)
    濃度
    (mg/m3)
    排放速率
    (kg/h)
    噸產(chǎn)品
    排放量
    (kg/t)
    達(dá)標(biāo)
    情況
    標(biāo)準(zhǔn)限值
    1
    1861589
    171
    318
    0.05
    達(dá)標(biāo)
    400 mg/m3
    1.2 kg/t
    第2次
    1860471
    168
    313
    0.05
    達(dá)標(biāo)
    第3次
    1630502
    204
    333
    0.06
    達(dá)標(biāo)
    平均值
    1784187
    181
    323
    0.05
    達(dá)標(biāo)
    1
    1861589
    262
    488
    0.08
    達(dá)標(biāo)
    800 mg/m3
    2.4 kg/t
    第2次
    1860471
    269
    500
    0.08
    達(dá)標(biāo)
    第3次
    1630502
    263
    429
    0.07
    達(dá)標(biāo)
    平均值
    1784187
    265
    472
    0.08
    達(dá)標(biāo)
    1
    1861589
    0.18
    0.335
    0.00
    達(dá)標(biāo)
    10 mg/m3
    0.03 g/t
    第2次
    1860471
    0.18
    0.335
    0.00
    達(dá)標(biāo)
    第3次
    1630502
    0.27
    0.440
    0.00
    達(dá)標(biāo)
    平均值
    1784187
    0.21
    0.375
    0.00
    達(dá)標(biāo)
    1
    1562397
    178
    278
    0.05
    達(dá)標(biāo)
    400 mg/m3
    1.2 kg/t
     
    第2次
    1610710
    172
    277
    0.05
    達(dá)標(biāo)
    第3次
    1652714
    202
    334
    0.06
    達(dá)標(biāo)
    平均值
    1608607
    184
    296
    0.05
    達(dá)標(biāo)
    1
    1562397
    320
    500
    0.08
    達(dá)標(biāo)
    800 mg/m3
    2.4 kg/t
     
    第2次
    1610710
    338
    544
    0.09
    達(dá)標(biāo)
    第3次
    1652714
    330
    545
    0.09
    達(dá)標(biāo)
    平均值
    1608607
    329
    530
    0.09
    達(dá)標(biāo)
    1
    1562397
    0.27
    0.422
    0.00
    達(dá)標(biāo)
    10 mg/m3
    0.03 g/t
     
    第2次
    1610710
    0.12
    0.193
    0.00
    達(dá)標(biāo)
    第3次
    1652714
    0.17
    0.281
    0.00
    達(dá)標(biāo)
    平均值
    1608607
    0.19
    0.300
    0.00
    達(dá)標(biāo)
    ①驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn):廣東省地方標(biāo)準(zhǔn)《大氣污染物排放限值》(DB44/27-2001)中水泥廠大氣污染物最高允許排放限值(二類控制區(qū)第二時(shí)段限值)。
     
    4.      水泥磨系統(tǒng)的調(diào)試
    a.GCPN水泥磨各品種水泥物料配比及比表、細(xì)度情況見下表
    水泥品種
    熟料(%)
    石膏(%)
    石灰石(%)
    粉煤灰(%)
    比表(m2/kg)
    細(xì)度(R80um)
    PC32.5R
    86
    4
    0
    10
    330±10
    ≤4.0%
    86
    4
    10
    0
    PO32.5R
    88
    4
    3
    5
    330±10
     
    PO42.5R
    90
    4
    6
    0
    開:380±10
    閉:370±10
    2.0±1%
    相對(duì)其它水泥企業(yè)來(lái)說,GCPN的水泥質(zhì)量很高。
    目前,磨制PC32.5R水泥時(shí),閉路磨的產(chǎn)量已經(jīng)達(dá)到125t/h;磨制PⅡ52.5 水泥時(shí),閉路磨的產(chǎn)量已經(jīng)達(dá)到100t/h,開路磨的產(chǎn)量也已達(dá)到88Tt/h.
    GCPN也曾試驗(yàn)過摻加3%的窯灰來(lái)磨制PO42.5R水泥,但其試驗(yàn)效果不甚理想:磨機(jī)臺(tái)時(shí)產(chǎn)量比較低。
     
    b.出現(xiàn)的問題及解決措施
    在生產(chǎn)中主要是磨機(jī)臺(tái)時(shí)產(chǎn)量提不上去,磨機(jī)電耗高。為此,CBMI、GCPN、合肥院三方協(xié)商做篩余曲線,調(diào)整研磨體的級(jí)配。11月21日下午5時(shí)開路磨開始生產(chǎn)PⅡ52.5水泥,配比:熟料90.0%,石膏4.0%,石灰石6.0%。運(yùn)轉(zhuǎn)15小時(shí)之后急停磨機(jī)取樣做篩余曲線。一倉(cāng)沿物料前進(jìn)方向平均取了5個(gè)點(diǎn),二倉(cāng)沿物料前進(jìn)方向從揚(yáng)料板開始到磨尾取9個(gè)樣,具體數(shù)據(jù)如下:
    取樣點(diǎn)
    一倉(cāng)
    二倉(cāng)
    1
    2
    3
    4
    5
    揚(yáng)料板
    1
    2
    3
    4
    5
    6
    7
    8
    0.9mm篩余(%)
    32.0
    20.7
    11.8
    4.3
    2.0
    1.9
    1.0
    0.0
    0.0
    0.0
    0.0
    0.0
    0.0
    0.0
    0.2mm篩余(%)
    57.6
    50.2
    40.5
    26.9
    17.5
    13.7
    11.0
    1.9
    0.4
    0.0
    0.0
    0.0
    0.0
    0.0
    0.08mm篩余(%)
    80.0
    73.8
    67.5
    56.2
    45.7
    40.9
    37.1
    18.2
    7.8
    5.4
    3.1
    2.1
    2.1
    2.4
     
    篩析曲線如下:
    從磨內(nèi)篩析數(shù)據(jù)來(lái)看,磨內(nèi)的主要問題是糊磨,即二倉(cāng)后半段鋼段和襯板表面都包上了一層料,從而降低了研磨效率。
    從篩析曲線上我們可發(fā)現(xiàn),二倉(cāng)后幾個(gè)取樣點(diǎn)的0.08mm篩余值不再下降,即篩析曲線趨于水平。比表面積也不再增長(zhǎng)。解決這個(gè)問題的最好辦法是加助磨劑或加入適當(dāng)比例的粉煤灰,但性能測(cè)試期間,GCPN不允許加粉煤灰,更不允許加入助磨劑。
    此外,根據(jù)磨內(nèi)篩析數(shù)據(jù)和對(duì)磨內(nèi)情況的觀察,結(jié)合考慮平時(shí)的磨音大小,三方一致認(rèn)為一倉(cāng)破碎能力過剩,故減少一倉(cāng)Φ90mm球4t,減少Φ80mm球6t,補(bǔ)充 Φ50mm球10t。根據(jù)磨機(jī)總產(chǎn)量和磨內(nèi)測(cè)量的結(jié)果,初算二倉(cāng)研磨體的消耗在3~4t,故用Φ10×10的段補(bǔ)足4t。
     
    c. 達(dá)標(biāo)達(dá)產(chǎn)
    子項(xiàng)
    合同目標(biāo)
    實(shí)際指標(biāo)
    水泥磨系統(tǒng)
    能力:≥83t/h
    電耗:43.7kwh
    出磨水泥比表:360±5m2/kg
    入庫(kù)水泥溫度:≤ 70℃
    能力:≥88.41t/h
    電耗:45.52kwh
    出磨水泥比表:371m2/kg
    入庫(kù)水泥溫度:63.23℃
     
    d. 環(huán)保方面
    一提水泥磨,映入腦海最大的莫過于它的粉塵了,但CBMI在各輸送揚(yáng)塵點(diǎn)均設(shè)立了高效率的布袋收塵器,現(xiàn)場(chǎng)實(shí)測(cè)煙塵濃度遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)要求?,F(xiàn)將水泥生產(chǎn)過程中磨機(jī)系統(tǒng)的大布袋收塵器出口處的粉塵檢測(cè)結(jié)果列于下表:
    固定污染源粉塵或煙塵監(jiān)測(cè)結(jié)果
    序號(hào)
    系統(tǒng)
    名稱
    項(xiàng)目
    監(jiān)測(cè)結(jié)果
    驗(yàn)

    標(biāo)
    準(zhǔn)
    達(dá)標(biāo)
    情況
    第一天
    第二天
    第一次
    第二次
    第三次
    第一次
    第二次
    第三次
    1
    水泥磨
    收塵器
    出口

    ---
    11.9
    8.4
    26.9
    19.2
    24.6
    18.2
    50
    達(dá)標(biāo)



    ---
    153550
    154473
    150309
    151988
    152011
    152466
    ---
    ---


    ---
    1.827
    1.298
    4.043
    2.918
    3.739
    2.765
    ---
    ---
    2
    水泥磨
    收塵器
    出口
    濃度
    8.3
    12.1
    6.8
    21.1
    5.2
    7.9
    10.2
    50
    達(dá)標(biāo)
    煙氣流量
    19120
    26037
    36100
    36874
    29211
    29333
    29446
    ---
    ---
    排放量
    0.159
    0.315
    0.245
    0.778
    0.152
    0.232
    0.313
    ---
    ---
    5. 包裝及發(fā)運(yùn)
    包裝與發(fā)運(yùn)系統(tǒng)運(yùn)轉(zhuǎn)正常,每臺(tái)包裝機(jī)的能力達(dá)到110t/h,水泥汽車散裝機(jī)的能力已經(jīng)達(dá)到481t/h/臺(tái),碼頭水泥裝船機(jī)的能力達(dá)到305t/h,滿足了GCPN 每天6000多噸的發(fā)貨量。
     
    三、結(jié)束語(yǔ)
    CBMI總承包的新廣州水泥廠遷建項(xiàng)目6000t/d熟料生產(chǎn)線在技術(shù)裝備、工藝水平及環(huán)保方面都走在了世界前列,符合21世紀(jì)水泥行業(yè)發(fā)展的方向,為水泥行業(yè)在節(jié)能、節(jié)地、節(jié)約資源、發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟(jì)等方面樹立了典范,更為CBMI進(jìn)一步拓展國(guó)際市場(chǎng)奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。
    相對(duì)于總承包項(xiàng)目生產(chǎn)調(diào)試工作,該項(xiàng)目順利完成留給我們的啟示是:掌握工藝和設(shè)備技術(shù)性能,不斷積累操作經(jīng)驗(yàn),提高預(yù)先發(fā)現(xiàn)問題的能力,做好項(xiàng)目建設(shè)。
     
                                                     
     
     
     

    編輯:

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