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    高溫風(fēng)機出口降阻改造措施

    南陽中聯(lián)臥龍水泥有限公司 向久華 · 2023-03-02 16:49

    關(guān)鍵詞:生料制備綜合電耗高,熱損耗大,入磨溫度低。

    論文摘要:

    本公司4500t/d熟料生產(chǎn)線生料制備使用立磨。高溫風(fēng)機出口到磨機入口管道距離長,阻力高,熱損耗高,造成生料制備磨機入口溫度低。由于管道阻力高,尾排風(fēng)機的運行赫茲高,從而使整個生料制備系統(tǒng)的綜合電耗偏高。

    一、實施背景

    本公司現(xiàn)有4500t/d熟料生產(chǎn)線一條,配備一臺TRM38.4型立式生料磨。磨機正常運行時,高溫風(fēng)機排出的氣體經(jīng)管道進入增濕塔頂部,再由增濕塔底部管道進入立磨,對物料進行烘干。由于設(shè)計缺陷,系統(tǒng)通風(fēng)阻力大,為了保證系統(tǒng)負壓操作,只有增加尾排風(fēng)機拉風(fēng)量,造成風(fēng)機電耗高;高溫風(fēng)機出口氣體溫度240℃左右,經(jīng)過72米長的管道才能輸送到立磨,造成入磨風(fēng)溫降低30℃左右,熱損耗大,影響出磨物料的烘干,造成磨機臺時降低,生料制備系統(tǒng)綜合電耗高。磨機正常運行過程中,由于輸送距離長,彎道多,阻力大。為保證高溫風(fēng)機出口的負壓,尾排風(fēng)機拉風(fēng)赫茲高,因此,經(jīng)研究決定實施高溫風(fēng)機出口的降阻改造,以降低生料制備系統(tǒng)的綜合電耗。

    二、改造原因及實施方案

    2.1 高溫風(fēng)機出口降阻改造的主要原因是:公司精細管理的要求和創(chuàng)新的態(tài)度思考問題,推動科技創(chuàng)新,降本增效,引進新科技,新技術(shù)、新工藝等,從而解決問題提高效率。因此,熟料制造部響應(yīng)公司號召,著手解決高溫風(fēng)機出口運行阻力高的問題展開技術(shù)攻關(guān)。

    存在的技術(shù)問題:

    (1)高溫風(fēng)機出口管道本身設(shè)計缺陷,運行阻力高。

    (2)尾排風(fēng)機拉風(fēng)大,生料制備系統(tǒng)電耗偏高。

    (3)磨機入口溫度偏低,原料磨提高產(chǎn)量受到限制。

    2.2 在對生產(chǎn)運行參數(shù)進行觀察和做對比后,部門成立了技術(shù)攻關(guān)小組。通過實地勘察,收集相關(guān)資料,結(jié)合生產(chǎn)工藝要求,設(shè)計最佳解決方案。根據(jù)設(shè)備實際情況,經(jīng)過論證,決定實施高溫風(fēng)機出口降阻改造,具體實施方案如下:

    1、大修期間,在高溫風(fēng)機出口至增濕塔錐部,水平連接一根長7米,直徑3.5米的管道,通風(fēng)管道由之前的72米,縮短至7米,縮短了10倍多,大大降低了通風(fēng)阻力和風(fēng)溫?zé)釗p耗;

    2、在管道內(nèi)安裝電動百葉閥,停磨時關(guān)閉,熱風(fēng)經(jīng)增濕塔頂部降溫后再進入窯尾大袋收塵器,并在百葉閥兩側(cè)加裝下料溜管,防止管道內(nèi)積灰,影響閥門正常開關(guān);

    改造后如圖:

    2.3 經(jīng)濟效益:

    各欄目的計算依據(jù):

    改造后,尾排風(fēng)機由36HZ降至34HZ;入磨風(fēng)溫由210℃提高至230℃,磨機臺時提高10噸,生料工序電耗減少0.6kWh/t;按每年熟料90萬噸,生料產(chǎn)量135萬噸,每度電0.6元計算:1350000*0.6*0.6=486000元。

    三、創(chuàng)新點

    通過對高溫風(fēng)機出口管道進行降阻改造,極大的降低了尾排風(fēng)機的運行負荷,減少了風(fēng)溫損失,提高了磨機臺時產(chǎn)量,降低了電耗,節(jié)約了生產(chǎn)成本。經(jīng)過運行參數(shù)對比和論證,本次技改有以下創(chuàng)新點:

    1、極大的降低了系統(tǒng)阻力,在窯尾大袋收塵入口負壓不變的情況下,使尾排風(fēng)機由給定36HZ降至34HZ,噸生料電耗降低了0.1kWh,每天可節(jié)約405元;

    2、降低了熱損耗,使入磨風(fēng)溫由210℃提高至230℃,磨機臺時提高10噸,噸生料電耗下降了0.5kWh,每天可節(jié)約2025元;

    降阻改造既降低了生料綜合電耗,又提高了磨機臺時產(chǎn)量,并為公司創(chuàng)造了效益,實現(xiàn)了小成本創(chuàng)造大效益。

    四、實際應(yīng)用效果

    通過實施技術(shù)改造方案,生產(chǎn)運行平穩(wěn),可以實現(xiàn)原來風(fēng)道和改造風(fēng)道的自由的切換,尾排風(fēng)機由36HZ降至34HZ,入磨風(fēng)溫由210℃提高至230℃,磨機臺時提高了10噸,綜合電耗降低了0.6kWh,每年可節(jié)約成本486000元,實現(xiàn)了經(jīng)濟效益和社會效益雙贏。經(jīng)過不斷優(yōu)化和改進,我公司生料制備法人能耗指標始終保持在同類型生產(chǎn)線的前列,行業(yè)內(nèi)多家企業(yè)前來參觀學(xué)習(xí)和交流,促進了同行企業(yè)的共同發(fā)展進步。

    編輯:李曉東

    監(jiān)督:0571-85871513

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