高溫風機出口降阻改造措施
關鍵詞:生料制備綜合電耗高,熱損耗大,入磨溫度低。
論文摘要:
本公司4500t/d熟料生產線生料制備使用立磨。高溫風機出口到磨機入口管道距離長,阻力高,熱損耗高,造成生料制備磨機入口溫度低。由于管道阻力高,尾排風機的運行赫茲高,從而使整個生料制備系統(tǒng)的綜合電耗偏高。
一、實施背景
本公司現(xiàn)有4500t/d熟料生產線一條,配備一臺TRM38.4型立式生料磨。磨機正常運行時,高溫風機排出的氣體經管道進入增濕塔頂部,再由增濕塔底部管道進入立磨,對物料進行烘干。由于設計缺陷,系統(tǒng)通風阻力大,為了保證系統(tǒng)負壓操作,只有增加尾排風機拉風量,造成風機電耗高;高溫風機出口氣體溫度240℃左右,經過72米長的管道才能輸送到立磨,造成入磨風溫降低30℃左右,熱損耗大,影響出磨物料的烘干,造成磨機臺時降低,生料制備系統(tǒng)綜合電耗高。磨機正常運行過程中,由于輸送距離長,彎道多,阻力大。為保證高溫風機出口的負壓,尾排風機拉風赫茲高,因此,經研究決定實施高溫風機出口的降阻改造,以降低生料制備系統(tǒng)的綜合電耗。
二、改造原因及實施方案
2.1 高溫風機出口降阻改造的主要原因是:公司精細管理的要求和創(chuàng)新的態(tài)度思考問題,推動科技創(chuàng)新,降本增效,引進新科技,新技術、新工藝等,從而解決問題提高效率。因此,熟料制造部響應公司號召,著手解決高溫風機出口運行阻力高的問題展開技術攻關。
存在的技術問題:
(1)高溫風機出口管道本身設計缺陷,運行阻力高。
(2)尾排風機拉風大,生料制備系統(tǒng)電耗偏高。
(3)磨機入口溫度偏低,原料磨提高產量受到限制。
2.2 在對生產運行參數(shù)進行觀察和做對比后,部門成立了技術攻關小組。通過實地勘察,收集相關資料,結合生產工藝要求,設計最佳解決方案。根據設備實際情況,經過論證,決定實施高溫風機出口降阻改造,具體實施方案如下:
1、大修期間,在高溫風機出口至增濕塔錐部,水平連接一根長7米,直徑3.5米的管道,通風管道由之前的72米,縮短至7米,縮短了10倍多,大大降低了通風阻力和風溫熱損耗;
2、在管道內安裝電動百葉閥,停磨時關閉,熱風經增濕塔頂部降溫后再進入窯尾大袋收塵器,并在百葉閥兩側加裝下料溜管,防止管道內積灰,影響閥門正常開關;
改造后如圖:
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